电炉变压器是铁合金设备的重要组成部分之一,电炉变压器的运行特点:停送电频繁,即(24h,正常交接班,出炉压放电极,约8—12次)。加上冶炼工艺的特性,负载波动较大。炉内物料的塌料,炉内物理、化学反应机理,很容易造成二次电流具增,甚至二次侧电极短路现象,对电炉变的冲击危害较大。为此说明,电炉变压器属在恶劣工况下运行的电气设备。本文根据一座12.5MVA矿热炉变压器,型号:HKSSPz—12500/35。在正常运行中产生两次轻瓦斯气体,并排气送电运行正常。根据气体产生的原因等诸多方面因素进行综合分析,查出故障的原因并采取有效的措施,避免了停炉停产等诸多方面的经济损失。
一座12.5MVA的矿热炉生产硅锰产品。2007年4月份投产运行,在将近2个月的运行中,先后发生两次轻瓦斯气体报警信号;第一次轻瓦斯报警信号是在炉子正常运行时,由于炉内的物理化学反应大塌料时,造成二次电流具增,额定电流一次206.2A,当时运行 260A(行业允许超载运行20—30%),出现轻瓦斯报警信号,后停电排瓦斯气体送电正常;未发现异常情况。第二次轻瓦斯信号是在炉子交接班送电时。由于电极升降机构没有提升到位,送电时二次负载较重,一次A、B两相过流跳闸,同时轻瓦斯报警。经排瓦斯气体点燃、易燃。后经试送电运行正常。并对两次轻瓦斯气体产生的报警引起高度重视。一方面加强电炉变压器监视运行及增加外侧温等措施;防止事故扩大;另一方面,避免停炉停产经济损失,尽快查找设备隐患,现从如下三方面综合分析。
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